一、案例背景
受審核組織: 中國(guó)石油化工股份有限公司某某分公司(簡(jiǎn)稱:某某分公司)
認(rèn)證范圍: QES:車用汽油、車用乙醇汽油調(diào)和組分油、3#噴氣燃料、車用柴油、聚合級(jí)丙烯、液化石油氣(商品丙烷、商品丙丁烷混合物)......石油甲苯、石油混合二甲苯產(chǎn)品的生產(chǎn)
En:石油煉制產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):GB/T19001-2016;GB/T24001-2016;ISO 45001:2018;GB/T23331-2020;RB/T 115-2014
二、 審核策劃及審核發(fā)現(xiàn)
某某分公司煉油加工能力為800萬(wàn)噸/年 ,生產(chǎn)裝置共計(jì)35套,2020年綜合能源消費(fèi)量為192.6萬(wàn)噸標(biāo)煤,是國(guó)家發(fā)展改革委確定的萬(wàn)家企業(yè)之一。主要能源介質(zhì)有電、催化燒焦、燃料干氣、蒸汽、工業(yè)水等。
為進(jìn)一步查找企業(yè)在能源管理策劃及管控的有效性,本次審核計(jì)劃重點(diǎn)審核能源主管部門--技術(shù)質(zhì)量部,確認(rèn)能源消耗數(shù)據(jù)、各類能源綜合指標(biāo)計(jì)算以及對(duì)各生產(chǎn)單位能耗指標(biāo)、節(jié)能措施、節(jié)能管理的檢查和監(jiān)督等方面。
根據(jù)審核計(jì)劃安排,審核員重點(diǎn)審核了公司能源目標(biāo)的制定、完成情況及考核情況,能源數(shù)據(jù)采集的真實(shí)性、可追溯性,能源數(shù)據(jù)的分析,包括主要用能損耗情況等。
某某分公司建立有能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(MES),所有的能源介質(zhì)消耗數(shù)據(jù)從該系統(tǒng)中查詢,各裝置每天對(duì)能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),公司計(jì)量中心對(duì)統(tǒng)計(jì)的能源消耗情況進(jìn)行監(jiān)控,技術(shù)質(zhì)量部對(duì)消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,每月出具《能耗分析月報(bào)》。在審核主要用能損耗時(shí)審核員抽查了2021年6月份的《能耗分析月報(bào)》,月報(bào)顯示1.0MPa蒸汽損耗率在9.79%,審核經(jīng)驗(yàn)告知蒸汽損耗率偏高,現(xiàn)場(chǎng)審核員要求被審核部門提供公司對(duì)蒸汽損耗率的控制要求,審核方出具了《某某石化公司管網(wǎng)損耗處理補(bǔ)充規(guī)定》,規(guī)定中明確:“1.0MPa蒸汽損耗率不超過(guò)5%的控制要求!睂徍藛T隨即調(diào)閱了2021年1-5月份的《能耗分析月報(bào)》,1.0MPa蒸汽損耗率1-5月份均超5%的控制要求。
審核員隨即了解了1.0MPa蒸汽的產(chǎn)生及消耗情況:1.0MPa蒸汽由本公司熱電鍋爐提供。2021年1-6月份1.0MPa蒸汽損耗率平均8.19%,比規(guī)定的5%高3.19%,按2021年1-6月份1.0MPa蒸汽累計(jì)實(shí)物量計(jì)算,損耗量在1.85萬(wàn)噸。
針對(duì)1.0MPa蒸汽損耗率偏高的原因在《能耗分析月報(bào)》中并沒(méi)有進(jìn)行原因分析,公司也未采取相應(yīng)的措施,至使蒸汽損耗率反升不降。
三、 不符合及整改措施
1、不符合項(xiàng)
對(duì)企業(yè)在能源管理上存在的問(wèn)題,審核組開具了不符合,不符合事實(shí):
查2021年1.0MPa蒸汽損耗率1月份6.07%、2月份7.67% 、3月份7.08%、4月份9.96%、5月份8.57%、6月份9.79%,均不符合《某某石化公司管網(wǎng)損耗處理補(bǔ)充規(guī)定》中損耗率不超過(guò)5%的控制要求,沒(méi)有提供原因分析并采取糾正及糾正措施的證據(jù)。
對(duì)開具的不符合審核員在現(xiàn)場(chǎng)即進(jìn)行了溝通,同時(shí)在末次會(huì)議前與公司管理層進(jìn)行了溝通,溝通的主要內(nèi)容:
1)1.0MPa蒸汽損耗率偏高,有管理方面的問(wèn)題,也有技術(shù)方面的問(wèn)題,管理方面,對(duì)蒸汽保溫是否存在損壞或不符合保溫標(biāo)準(zhǔn)要求,疏水器排放是否有直排情況等檢查力度不夠。
2)技術(shù)方面:蒸汽計(jì)量方面是否存在問(wèn)題;蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行方式是否存在問(wèn)題需確認(rèn),以解決蒸汽損耗率上升的原因。
對(duì)審核組提出的意見,企業(yè)表示認(rèn)同。
2.不符合原因分析:
某某分公司技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門,開會(huì)討論了1.0MPa蒸汽管網(wǎng)損失較高的原因,確定主要原因?yàn)椋?o:p>
1)部分管線保溫破損、缺失。
2)部分裝置蒸汽管線疏水排放過(guò)大。
3)有A級(jí)、B級(jí)無(wú)溫壓補(bǔ)償?shù)恼羝髁坑?jì)使用。
4)部分區(qū)域蒸汽壓力過(guò)低,消耗量偏大。
3. 糾正和糾正措施:
1)由熱電部牽頭,對(duì)蒸汽保溫情況進(jìn)行整體排查,降低管網(wǎng)損失。見附件1
2)由設(shè)備部牽頭,對(duì)蒸汽管線疏水器進(jìn)行排查,解決排放過(guò)大的或需要更換的疏水器。
3)組織召開能源管理例會(huì),對(duì)全廠目前蒸汽管網(wǎng)損耗較高問(wèn)題進(jìn)行討論,提出:檢驗(yàn)計(jì)量中心梳理A級(jí)、B級(jí)無(wú)溫壓補(bǔ)償?shù)恼羝髁坑?jì),提報(bào)項(xiàng)目盡快進(jìn)行整改;成立專項(xiàng)工作組,優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行方式。形成會(huì)議紀(jì)要,詳見《附件2 技術(shù)質(zhì)量部6月能源管理月度例會(huì)會(huì)議紀(jì)要(能【2021】14號(hào))20210714》
4. 技術(shù)質(zhì)量部的相關(guān)管理人員牽頭組織對(duì)《中國(guó)石化某某石化公司計(jì)量數(shù)據(jù)管理辦法》的附件《某某石化公司管網(wǎng)損耗處理補(bǔ)充規(guī)定》進(jìn)行修改,完善說(shuō)明,具體整改內(nèi)容如下:
“蒸汽不平衡量以各等級(jí)(包含9.0MPa、3.5MPa、1.0MPa、0.5MPa等級(jí)蒸汽)蒸汽總不平衡量≯5%進(jìn)行管控”。詳見附件3《某某石化公司管網(wǎng)損耗處理補(bǔ)充規(guī)定》
5. 通過(guò)優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)壓力,消除部分區(qū)域蒸汽壓力過(guò)低,消耗量偏大的情況。
6.采用凝結(jié)水替代部分加熱蒸汽,優(yōu)化污水汽提、溶劑再生裝置的運(yùn)行模式,降低蒸汽消耗,并實(shí)施用能定額管理,降低非生產(chǎn)消耗。
四、 改進(jìn)成效
1、熱電部已對(duì)熱力管網(wǎng)蒸汽線保溫情況進(jìn)行了排查,排查出閥門、管道保溫破損或缺失問(wèn)題19處。
2、對(duì)全公司疏水器進(jìn)行了排查,對(duì)存在問(wèn)題的及時(shí)進(jìn)行了整改或更換。
3、對(duì)A級(jí)、B級(jí)無(wú)溫壓補(bǔ)償?shù)恼羝髁坑?jì)進(jìn)行了更換。
4、2021年8-12月份1MPa蒸汽損耗率逐月下降,蒸汽總不平衡量已控制在5%以下。
五、 審核體會(huì)
能源管理水平,是通過(guò)能源數(shù)據(jù)來(lái)體現(xiàn)的,能源數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、準(zhǔn)確性致關(guān)重要,審核員首先要確認(rèn)企業(yè)提供數(shù)據(jù)的來(lái)源、準(zhǔn)確性,盡而再判定數(shù)據(jù)反應(yīng)出的問(wèn)題,通過(guò)審核員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及提出的改進(jìn)建議,幫助企業(yè)查找問(wèn)題的原因及解決的辦法,再通過(guò)企業(yè)對(duì)問(wèn)題的整改,推動(dòng)企業(yè)查找管理和制度上存在的問(wèn)題,通過(guò)解決問(wèn)題提高能源績(jī)效,使審核起到幫助企業(yè)提升管理水平及提高能效的作用,達(dá)到審核的目的。